NEWS CENTER
發布者:首陽
發布日期:2019-01-08鍋爐布袋除塵器@130T鍋爐除塵器維修改造方案詳細介紹除塵設備的幾種;
1、現除塵器的主要有:余熱利用降溫、增設WESP、高頻電源、零風速關斷振打、煙氣調質、電凝聚?,F將使用較多的四種除塵器技術從工作原理、除塵效果及工況適用性加以分析說明。
2、低低溫除塵器技術:a.調溫原理:采用汽機冷凝水與熱煙氣換熱降溫,除塵煙溫由通常的120—160℃降為90—110℃低低溫狀態。b.電除塵器提效原理:煙溫降低,煙塵比電阻降低至108~1010Ω˙cm;煙溫降低煙氣量降低、電場風速也得以降低;煙溫降低,電場擊穿電壓升高;煙溫降低,氣體粘滯性降低。主要特點:余熱利用,降低發電煤耗1.0—3.5克∕每度電,降低煙塵比電阻、降低電場風速,電降塵;換熱面采用膜式+復合翅片/銷釘管排技術,煙溫調節及余熱利用效果好;三氧化硫去除率高,其被濃度粉塵顆粒包裹吸附后被電除塵捕集,解決三氧化硫腐蝕難題。
3、旋轉極板除塵器技術,將電場原固定極板改為轉動極板,轉動極板一般設在電除塵器末級電場。極板平行煙氣布置,鏈條傳動,極板清灰不是依靠振打,而是憑借設置在極板下端的清灰刷。當極板旋轉到電場下端時,清灰刷在遠離氣流的位置對板面的粘灰實行刷除。作用:a.轉動極板可以二次揚塵;b.轉動極板可以避免反電暈,反電暈現象往往會造成末級電場功能喪失,由于轉動極板可以清灰,極板表面潔凈,在同一極板兩次刷灰的時間間隔里,極板表面不會形成厚的連續的粉塵層,便了由于氣隙擊穿所引發的反電暈,這對提效率起到了決定性作用;c.轉動極板可以獲得的電場環境,由于轉動極板采用了大平板結構,與常規電除塵器的波形極板相比,可以創建更均勻的電場環境,減少紊流影響,這樣的電場和氣流環境能加速灰塵驅極,提高收塵效率。
鍋爐布袋除塵器@130T鍋爐除塵器維修改造方案詳細介紹,現有除塵器大部分都采用靜電除塵器,部分電除塵器未達標的主要原因分析及建議:
1、除塵器由于自身設計或安裝運行造成除塵效率未達到設計要求。
2、原有設計標準較低,除塵器達不到現行標準的要求。
3、由于煤質波動偏離設計值較大,加之市場的惡性競爭使得除塵器設計值比較臨界,不足以應付煤質波動,導致除塵效率不達標。
針對以上原因,建議各電廠認真分析除塵效率不達標的原因,有針對性的提出調整方案:
1、由于自身設計或安裝運行造成除塵效率未達到設計要求,建議應維護好電除塵器,使其發揮出應有性能。
2、認真分析各自燃燒煤種、工況條件,從機理上選擇適合的除塵方式,是電除塵還是袋除塵。
3、結合電廠現有除塵器的規格、場地、投資,選擇的除塵方式。
主要性能特點:1.除塵性能長期穩定,出口排放不受煤種、煙氣工況、煙塵成分及比電阻值的影響,可長期穩定地達到30mg/Nm3以下值,荷電作用提高設備捕集PM2.5級細微顆粒效率;2.運行阻力低, 實踐表明,在不同入口濃度值的情況下,電袋復合除塵同比布袋除塵減小300-1000Pa阻力;3.節能:相同條件下,電袋同比其它除塵;4.從物理特性上延長濾袋使用壽命。進入袋區煙塵濃度只有除塵器入口的百分之20以下,濾袋運行阻力小,延緩濾袋疲勞破損。延長濾袋清灰周期,降低濾袋清灰頻率,延緩濾袋應力交變破損。適用于要求10-50mg/Nm3以下排放要求場合。
除塵器維修改造現狀及對策;首陽公司現有除塵器大多數是在近幾年建成投產的或剛剛經過改造,其除塵效率較高,達到27-37 mg/Nm3。在新標準后,大多數除塵器離新標準差距并不大。我們認為從理性的角度分析,電除塵器的改造方式切不可千篇一律。應從設備現狀、工況特性、現場條件等進行的分析,針對各電廠的不同情況,提出性價比、的改造方案。